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截至10月份,120kA电解系列电流效率达到92.68%,交流电单耗完成14187kWh,比去年同期降低161kWh。阳极毛耗完成472kg,比去年同期降低36kg。150kA电解系列电流效率达到93.38%,交流电单耗完成14118kWh,比去年同期降低37kWh。氟化盐单耗完成21.9kg,吨铝阳极毛耗完成500kg,比去年同期降低8kg.200kA电解系列平均电流效率达到94.71%,交流电单耗达到14146kWh,阳极毛耗达到521kg,低于公司下达指标2kg。 在生产过程中,电解一部继续坚持以突出低温、低分子、减少波动为主的技术控制思路,细化单槽过程控制,缩小单槽之间技术条件差距,严格控制分子比下限。通过跟踪现场阳极使用及残极变化,从7月份开始,在120kA电解系列个别工区试验33天换极周期,8月份扩展到全系列。进入第四季度,该系列密切关注电解质成份与技术条件、氧化铝投入量之间的关联性变化,及时调整相应参数,控制电解槽总高,解决阴极压降偏高问题,优化相关技术条件和操作管理,以适应冬季环境温度的变化。10月份以来,120kA电解系列分子比、槽温保持稳定,铝水平继续呈上升趋势,电压摆幅、氧化铝投入量正常保持,盘槽探摸炉膛规整。
150kA电解系列以保持生产稳定为工作重点,采取增强技术条件稳定性、消除异常槽、调控铝水平等措施,确保电解槽生产稳定。积极推广120系列成功经验,实现出铝台包正压出铝作业,结束了负压出铝造成的能耗高、运行成本高、出铝故障率高、出铝作业异常、严重影响电解生产秩序的局面,提高生产效率,降低生产成本。
电解三部以生产稳定为核心,按照公司下达的生产指标,加强现场管理,进一步优化工艺技术条件。对电解槽进行分类管理,并制定电流效率、交流电单耗、阳极毛耗指标控制目标。规整电解槽炉膛,充分利用新启槽及停槽产生的高位残极,提高残极二次使用率,减少阳极浪费。加强装炉、焙烧、启动过程控制管理,改进分流器,调整装炉焦粉配比,逐步在系列推广31天换极周期,确保生产平稳运行。
来源:中铝网 |